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“四化三减”助推淮北矿业发展迈向“质量时代”

2017年05月08日 13:54    信息来源:淮北矿业集团有限责任公司

淮北矿业“四化三减”工作推进会议主会场

“一通三防”重大风险得到有效控制,顶板运输事故下降80%;综采单产、煤岩巷单进,比三年前提高40%以上;一季度综采平均月单产8.5万吨,全集团实现整体盈利……在淮北矿业4月份工作会议和“四化三减”工作推进会上,一组亮丽的数字,反映出淮北矿业发展开始迈入质量时代。带入质量时代的一张通行卡正是淮北矿业正在实施的“四化三减”。

日前,安徽煤监局局长许胜铭来淮北矿业调研时,都对“四化三减”工作给予了高度评价和充分肯定。实践证明,对淮北矿业而言,“四化三减”这条路是完全必要而且是完全可行的,必须坚定不移、强力推进。

打一场思想上的“解放战争”

何谓“四化三减”?“四化”指的是:机械化、自动化、信息化、智能化;“三减”指的是:减水平、减采区、减人员。对于处在华东地区的淮北矿业来说,地质条件复杂程度在煤炭行业是出了名的。要不要搞“四化三减”,能不能搞“四化三减”,很长一段时间,曾在不少干部职工心中纠结。

思想是“发动机”,是行动的先导。“发动机”出现问题,推进的车轮就行不远、走不快。推进“四化三减”工作,首先就要解决思想认识问题,思想解放的程度,决定工作的力度、深度和广度。

坚决破除“唯条件论”。在淮北矿业推行“四化三减”之初,存在两种声音“斗争”。一种声音认为淮北矿业地质条件复杂,不宜推进“四化三减”;另一种声音认为越是条件复杂越要推进“四化三减”,以“四化三减”破解复杂地质条件的瓶颈制约。为此,淮北矿业从领导班子到基层采掘区队,一场思想上的“解放战争”全面打响。走出去、请进来,对标学习、找差补缺……经过一年多的思想斗争和实践,淮北矿业对“四化三减”认识判断更加精准:

“四化三减”是保安全的需要,是提效率的需要,是增效益的需要,是改善作业环境、减轻职工劳动强度的需要,是促进煤炭产业升级的需要,更是把淮北矿业发展推向质量时代的需要。

淮北矿业董事长、党委书记王明胜指出:“技术改造、技术进步是煤炭主业转精的‘牛鼻子’,‘四化三减’对煤矿生产是革命性的,对淮北矿业来说,重点要放在推进机械化上,我们在推进机械化方面坚定不移,全力以赴,把有限的资金花在刀刃上。”

淮北矿业决心用两年时间,通过“四化三减”建设,把机械化武装到牙齿,实现机械化换人、自动化减人,实现“无人则安、少人则安”,全面提升发展质量。

对于淮北矿业来说,目前对“四化三减”能够形成这样的认识确实来之不易。对此,青东煤业的干部职工深有体会,他们从一度极力抵触到全力推进,见证了思想上的深刻变化。

青东煤业地质条件相对复杂,煤层赋存不稳定,断层多,落差大、倾角大,断层又多为倾斜方向正断层,工作面布置被迫采取倾斜条带布置,煤难找、煤难掘、面难安、煤难采。面对客观条件,青东煤业对“四化三减”工作一度存在畏难情绪,思想上有顾虑,安全上有担心,工作上劲不足,执行上有抵触。最有说服力的例子,就是绳式单轨吊在青东煤业的推广应用。淮北矿业本意是帮助青东煤业解决大斜长、大倾角、多拐弯工作面安拆、运料、送人等难题。接到任务后,虽然安装较为主动,但在实际使用过程中,对出现的问题,比如机车制动装置经常出现故障,液压系统不稳定、不保压;压绳轮损坏频繁,压绳轮固定螺栓拆卸困难,运行时分绳器容易出现偏斜,造成大绳掉道;风动葫芦故障率高,拐弯处轨道易发生断裂弯曲等问题,思想上产生误区,打退堂鼓。虽然有客观条件的因素,但实际上最重要的因素还是对设备性能不熟悉,管理维护不到位,初期使用不正常,思想动摇,青东煤业一度想放弃,被淮北矿业挂“老虎牌”,办学习班。

淮北矿业副总经理谢道成对这一条绳式单轨吊,能否在青东煤业1034工作面使用,态度坚决。先后4次亲临现场,分析指导,提出建设性意见,扩转弯、增大拐弯半径,降坡度、减阻力,并安排生产管理部、机电装备部、设备厂家人员现场办公。正是有了集团的坚定坚持,问题一个一个得到解决,目前已经正常使用。这条绳式单轨吊在青东煤业没有夭折,反而得到大家的认可。事实再次证明,思想阻力是最大阻力。青东煤业总经理尹联程说,像青东煤业这样一个地质条件复杂的矿井,要想安全发展、高效发展、持续发展,“四化三减”是根本出路,没有选择,势在必行。事实证明,“四化三减”不仅提高了采掘工效,减轻了职工的劳动强度,同时也提升了职工的幸福指数。

2016年,青东煤业首个大倾角俯采工作面——833工作面,也是在淮北矿业具体指导下,为青东煤业量身订做了采煤机、刮板输送机和液压支架,实现了安全高效回采。商品煤平均单产每月7.3万吨,最高单产达到每月8.2万吨。正是有了833大倾角俯采工作面的成功经验,正在回采的1034大倾角俯采工作面已经推进310米,安全采过32度的大倾角,2017年2月份商品煤单产突破每月10万吨。

青东煤业的实践证明,在两种思维的交锋中,前一种声音是完全错误的,是一些人在为“不作为、懒作为”找借口。

开弓没有回头箭。“四化三减”无退路,不换思想就换人。淮北矿业形成了强大的思想舆论氛围,为全面推进扫除“拦路虎”。

“四化”强健筋骨

在安徽省内四大矿业集团当中,受复杂地质条件因素影响,淮北矿业部分采掘技术指标曾一度处于后进水平。2015年综采单产每月仅为7.1万吨,岩巷综掘机械化率仅为15%。由于机械化率不高,导致该集团在全员劳动生产率上也存在一定的差距,人力资源成本成为煤矿生产的第一大成本。

“煤矿的根本出路是机械化,如果不大力推进‘四化三减’,未来的煤矿无立锥之地。”2016年初,淮北矿业总经理方良才面向全矿区发出“四化三减”动员令。

一声令下,全部执行到位。作为淮北矿业“四化”建设的第一批试点单位,许疃矿不等不靠、大胆尝试,先后引进了液压锚杆钻机、巷道挖掘机、掘进巷道机载临时支护等一批新设备,积极推广锚杆支护、注浆加固、锚注一体化围岩加固等新工艺、新技术,完成了矿井综合自动化建设改造工程,掘进机械化率由过去的50%提高到现在的75%,采煤机械化率保持在100%。尤其是这个矿成功实施新型巷道修护机施工综采面“出架通道”工艺,第一次实现采面刷扩机械化作业。该工艺用机械手取代传统人工打眼、放炮、出矸石的作业方式,减少了职工在复杂地质条件下施工的风险,提升了安全系数和施工效率。现在每班两组10人的施工量,已经追平传统施工工艺下近30人的施工量,且巷道修护机的后运连续化作业,大幅降低了职工的劳动强度,与人工出矸相比效率提高80%,回棚效率提高4倍,打破了长期以来采区的活只有采煤人来干的生产组织思维定式。淮北矿业巷道修护机的应用,在煤炭行业掀起了一场巷道修复的革命。

在智能化建设方面,淮北矿业又以涡北选煤厂为试点,积极打造“智能化无人工厂”。他们针对选煤厂设备种类繁多,煤质化验、生产调度、机电设备、物资供应等管理中信息联系紧密的特点,建立了信息化管理平台,实现了生产、煤质、调度、监控、技术、机电设备、物资供应、自动化办公等8个子系统的联网互动。值得一提的是,涡北选煤厂受煤坑在改造前,需要岗位司机到现场调整给煤机的位置,受煤坑作业的8台移动给煤机的位置信息也不能反馈到控制室,控制室无法监控到各台给煤机的返煤情况。对此,该厂组织人员“走出去”学习考察受煤坑无人值守项目的应用情况后,制定出了采用激光测距仪准确定位给煤机的方案,由集控系统控制给煤机的自动行走,实现给煤机的自动控制。通过类似“四化”项目的推进,这个厂减少压滤、技检两个运转车间,减少精煤上仓、原煤下仓、油罐打油以及生产生活泵房等5个岗位,减少人员14人,创直接经济效益450万元。

有了标杆的带动作用,连续实现安全生产11周年的童亭矿也主动转变思路,摒弃传统的经验主义,大力推进“四化”建设,用“机械化换人”。2017年2月份,淮北矿业与辽宁一家公司共同研制开发的高地应力“三软”煤层综采扩安一体化工艺就落户在了童亭矿8216综采工作面。该工艺改变了传统的综采切眼先刷扩、后安装的作业方式,将综采切眼刷扩与设备安装集成,实现两个工序同步一体化作业,工艺核心装备是滑移式临时支护装置、煤矿用挖掘式装载机及液压支架安装叉车。新工艺与传统作业方式相比,在安全方面,避免了巷道大断面施工,消除了顶板安全隐患,有效降低了顶板管理难度,在液压支架安装工序上避免了“贴身战”、“白刃战”,安全可靠性大大提高;在效率方面,原计划46天的工作量,30人仅用了30天安装完成,平均日安装综采液压支架4.5架,其中最多一天安装7架。该工艺的成功实施,也标志着淮北矿业成为全国首个综采扩安一体化工艺的诞生地。

“三减”去除病灶

“四化”强健了生产工艺、作业方式的筋骨,打通的是安全发展的“任脉”;而“三减”则去除了效率低下、人员臃肿的病灶,打通的是高效发展的“督脉”。

作为淮北矿业的主力矿井,祁南矿原有7个活动采区,1个开拓采区,采场分散、用工较多。该矿在科学研判的基础上,制定了“主采7煤,精采10煤,限采3煤、选采6煤”的生产策略,下决心减采区、减系统,把人员、设备等优势资源集中到煤质好、效益高的采场。先后封闭了3个采区,停止了1个采区的开拓,对采场进行收缩,不同煤层合理配采,稳量提质,保持“两主一辅”3条线的生产格局。同时,大力推进内部市场化减人,坚持一人多岗、一岗多能,整合岗位、人员,清除旷工人员,实现减人减岗。2017年一季度,祁南矿实际在岗员工比2016年初净减员411人。

瘦身是为了健体,收缩是为了更有力地出击。芦岭矿是一个具有40多年开采历史的老矿井。2016年之前有3个水平、7个采区、4个综采面,单班入井在1000人以上,采掘布局不合理,生产效率低下,整个2015年都处于亏损状态。2016年,他们在大力推进“四化”建设的同时,科学合理制定“三减”方案,不断优化生产布局,暂缓开采了2个采区,报废1个采区,收缩二水平战场,实现“两煤一岩”生产布局。矿井水平减少了,生产系统变简了,人均效率得到了大幅提高,该矿Ⅱ929工作面月单产突破15.8万吨,8煤顶分层切眼首次采用煤锚支护,锚网支护率达到83.7%,同比提高5.9%。

同样作为老矿井,朱庄矿也面临地质条件复杂、防治水任务重等诸多困难。近年来,他们结合采场条件,及时优化调整生产布局,推进生产集约化,采场由原来的3个调整为2个,先后拆除了6个综采工作面,使点多面广的生产状况得到扭转。矿井生产采区由2014年底的5个采区,减少到现在的3个采区;掘进工作面由2014年底的8个掘进工作面减少到6个掘进工作面。同时,积极推进系统环节管理创新,加大自动化、信息化建设力度,工广压风机房、363采区排水泵房实现无人值守,主井提升、井下主运皮带、地面上仓生产系统等实现了集控操作。2016年,朱庄矿在册减员分流500余人。

“通过实施‘四化三减’,许疃矿各项经济技术指标屡创新高,综合成本创下了每吨190元的历史新低,在整个华东地区名列前茅。”与一年前相比,许疃矿矿长聂政这样评价推行“四化三减”的成效。

顶层设计最关键

问渠哪得清如许,为有源头活水来。

基层抓推进,顶层精设计。在尝到“四化三减”的甜头后,2017年,淮北矿业又专门制定出台了《2017年煤炭主业升级“四化三减”实施意见》,明确把2017年作为“四化三减”攻坚年,从强化组织保障入手,成立了“四化三减”领导小组,负责总体方案制定和统筹推进,坚持前瞻、系统、集成,研究解决推进过程中装备、技术、资金、人员等方面存在的问题。要求基层单位必须成立以矿(厂)长、总经理为组长的“四化三减”领导小组,负责研究制定本单位“四化三减”推进方案、管理办法,并组织实施。每月矿(厂)长、总经理主持召开推进“四化三减”专题会议,研究安排具体推进工作,明确工作计划、责任单位和责任人,按规定时间节点抓好落实,月度完成情况报淮北矿业。

为了实现2017年的“四化三减”目标,淮北矿业还在资金十分紧张的情况下,计划投入概算资金约6.8亿元用于推进煤炭主业“四化三减”建设。

在强化技术保障方面,淮北矿业坚持问题导向,强化创新意识,切实找准问题,有的放矢,认真加以解决。始终坚持“聚焦双效”原则,抓住重点,掯住难点,只要有利于“聚焦双效”的,都明确要大胆地闯、大胆地试。其中,煤矿提单产、单进、单效和降本是重点,非煤单位实现无人工厂是重点;煤矿硬岩掘进、大倾角掘进、煤顶下掘进“三个短板”是难点,煤矿和非煤单位减员是难点。针对这些重点和难点问题,淮北矿业和基层矿厂联合组织攻关。特别是根据实际需要,设计、改造、制造机械化装备。比如,2017年重点围绕研究解决综采自动化开采、大倾角及大角度俯采开采、综采工作面端头及超前支护等技术难题,提高综采机械化和自动化水平,开展综采技术攻关;依托装备升级与技术创新,开展硬岩、煤顶下、大倾角三类复杂条件下综掘装备与技术攻关,解决制约单进和效率的“短板”问题。

推进“四化三减”,技术前瞻是关键。推进“四化三减”工作,必须树立“大设计”意识,淮北矿业注重从设计源头为“四化三减”创造条件。采掘、通防、机电、运输系统全参与、共商议,从有利于新装备、新工艺的安装、使用、维护、保养的角度敲定技术参数。坚持设计先行、设计前瞻、设计统筹,各部门通力协作,同唱一首歌。

推进“四化三减”,客观条件是基础。推进“四化三减”工作,是矿井发展必然趋势,是煤矿职工的福祉。但任何设备应用都有其适应的条件、生存的环境、必须的要素。在选择设备时,淮北矿业注重因地制宜,遵循“设备要适应条件、而不是条件适应设备”的原则,密切与生产厂家联系,参与设备设计、生产、调试、安装等全过程,真正实现安全高效。

推进“四化三减”,人才队伍是保障。人才队伍至关重要,事关推得好、推得快、推得持续。新设备上去了,要会使用、会维修。当前,熟练的专业人才队伍不足问题非常棘手。淮北矿业高度重视人才队伍培养,通过现场实地培训、送厂家培训等多种形式,缓解“四化三减”对人才的“饥渴”。

动员千遍,不如问责一次。淮北矿业还出台了严厉的考核问责制度。按月下达计划,季度考核兑现。当月未按计划完成,影响“四化三减”工作推进的,按项给予单位分管领导经济处罚,并给予工作约谈;连续2个月未完成的,按项给予单位分管领导经济处罚,并给予行政警告处分;连续3个月未完成的,给予单位分管领导记过处分,单位主要领导行政警告处分。未完成集团公司计划的,按责任分工,给予相关业务部室主要领导、分管领导同等问责。

现代科技进步日新月异,“四化三减”永无止境。淮北矿业始终坚持规划引领,抓好顶层设计,循序渐进,树立打“持久战”的准备,持之以恒抓推进。下一步,淮北矿业还将积极谋划建设自动化无人工作面,这是代表煤矿先进生产力的发展方向。

中医认为,“任督二脉”若通,则八脉通,八脉通则百脉通。淮北矿业正是实施的“四化三减”,打通了制约煤矿安全、高效发展的“任督二脉”,矿区安全生产形势也随之发生了重大转变:

十年之前,淮北矿业机械化程度不到60%,综掘机械化率几乎为零。而近年来,通过上装备、提高采掘机械化程度,以机械化取代人工,重大事故风险得到有效控制,顶板、运输事故大幅度下降,职工总数从三年前的12万多减少到目前的6万多,全集团综采机械化程度达到98%,综掘机械化程度达到91.2%,基本形成了以综掘配综采的开采模式。

以“四化三减”推进和成果为标志,淮北矿业发展开始由“速度时代”全面迈向“质量时代”。


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